四效降膜蒸發(fā)器,銷售二手mvr蒸發(fā)器
人工砂替代天然砂成為建筑的主要用砂,機制砂的需求量日益劇增,目前機制砂生產(chǎn)所用的主要設(shè)備是制砂機。從山上開采的石塊經(jīng)顎式破碎機粗碎之后,進入制砂機進行細碎,細碎符合標準的砂子被送往石料堆,不符合標準的砂子返回制砂機繼續(xù)進行破碎。有時候會出現(xiàn)制砂機破碎后的砂子粒度過大,很多不符合標準的砂子,鑫海機械分析了造成制砂機產(chǎn)品粒度過大的原因及解決方法。造成制砂機產(chǎn)品粒度過大的原因是三角帶過松,解決方法是拉緊三角帶。
德陽二手蒸發(fā)器的操作規(guī)程可以分為以下幾部分,為: 般產(chǎn)品出廠前已經(jīng)過水壓試驗和試運轉(zhuǎn),且指標符合要求。開動電機,觀察電機的運轉(zhuǎn)方向是否正確,應(yīng)是順時針旋轉(zhuǎn),不能反轉(zhuǎn)。 測量軸的徑向擺動和軸向串動量是否符合要求,并檢查密封處是否密封嚴實。減速機的油位是否處于正常狀態(tài),機械密封冷卻水是否保持暢通。
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回轉(zhuǎn)窯筒體:,回轉(zhuǎn)窯般都是露天放置的,相對來說空間是比較大的,自然對過程不會受到空間的限制,屬于無限空間的自然對換熱。通過對回轉(zhuǎn)窯大量的研究統(tǒng)計和分析,其外表面積生產(chǎn)能力是三十五到四十千克每小時平方米,因此可以計算出生產(chǎn)每千克石灰回轉(zhuǎn)窯筒體散失的熱量為三十七道四十二千卡每千克氧化鈣?;剞D(zhuǎn)窯密封裝置,因為回轉(zhuǎn)窯是負壓操作的,窯頭和腰圍的密封的好壞直接影響到進入系統(tǒng)的冷空氣的量,也是冷空氣從常溫二十五度加熱到以前三,通過預(yù)熱器把廢氣溫度降到三的個過程,經(jīng)過試驗可知,當(dāng)我們設(shè)計的回轉(zhuǎn)窯的漏風(fēng)系數(shù)在百分之十五時,它每千克另外所需要的熱耗在三十四點六千卡,占整個系統(tǒng)熱耗的百分之二點八,若是改進回轉(zhuǎn)窯的密封裝置,降低漏風(fēng)系數(shù),可以降低系統(tǒng)熱耗,改進回轉(zhuǎn)窯的密封裝置使節(jié)約熱耗的途徑。
二手蒸發(fā)器正常開車;打開循環(huán)冷卻水泵,讓冷凝器處于運行狀態(tài)。然后打開濃縮液容器,抽真空閥。打開進料閥,抽入料液。接通電源,啟動電機,同時觀察電機的轉(zhuǎn)動方向是否正確。蒸汽閥緩慢打開,接通疏水器,使得蒸汽壓力為0.15MPa左右。觀察蒸發(fā)器的出料情況,等到設(shè)備穩(wěn)定運行5分鐘后,對濃縮液的濃度進行取樣分析,如果濃度不達標,則進行調(diào)整。濃縮液容器液面將滿時,應(yīng)切換至另容易,按步驟進行切換。
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化驗室低速離心機(以下簡稱離心機)的減振是指可消除或減小不平衡干擾力和干擾力矩對離心機的干擾而減小離心機振動的措施。減振措施如下:設(shè)計時使離心機的工作轉(zhuǎn)速遠離該離心機的臨界轉(zhuǎn)速。提離心機的制造和安裝量。制定合理的操作工藝。不隨意改變離心機轉(zhuǎn)速。不在轉(zhuǎn)子上補焊、銼削、拆除或添加零件等。在離心機機座與基礎(chǔ)面之間合理放置隔振器。離心機正常使用長時間后,須重新做轉(zhuǎn)子的平衡試驗。