在高濃度粉塵條件下,除塵效果良好,出口粉塵濃度達到環(huán)保要求。在使用過程中容易出現(xiàn)一些問題和解決辦法。
1.由于壓縮空氣的短缺,導致提升閥跳閘的主要原因有兩個。
1.儲氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟而被過濾元件堵塞;
2.啟閉閥長期運行后,密封磨損,造成壓縮空氣泄漏,造成供氣不足。
布袋除塵器解決措施:
1。增加一組油水分離器,一個打開,一個準備好。當發(fā)現(xiàn)濾芯臟時,可更換另一套,對這套污垢進行清洗;
2.除了及時更換提升閥密封外,還應采取以下措施:將提升閥的供氣壓力調(diào)整在0.25~0.5MPa之間,以確保每個提升閥都能在規(guī)定的時間內(nèi)工作,壓力不應過高。否則,容易使汽缸密封老化,當泄漏點增大時,可適當調(diào)整供氣壓力;確保油水分離器供油,供油速度不宜過小,以免漏油。另外,在升力筒的閥桿上添加一定量的油脂。
二、布袋除塵器的布袋破損:
對袋裝試樣進行測試表明,除破損部位外,其它部位的透氣性、爆破強度和斷裂強度均已投入使用。同時發(fā)現(xiàn),除塵袋的破損部位幾乎位于袋口的20~40 cm處,內(nèi)部磨損破壞。確定主要原因應與反吹系統(tǒng)有關。反吹系統(tǒng)的噴嘴不正確,造成反吹偏轉(zhuǎn);反吹壓縮空氣的壓力偏高。
布袋除塵器解決措施:
1。噴油系統(tǒng)的改造費用昂貴,周期長,不能在正常維護期內(nèi)完成。經(jīng)過研究,決定增加布袋中的護套。該方法操作簡單,成本較低。在2008年的春節(jié)檢查和維修期間,為損壞的倉庫和有損壞記錄的袋子安裝了普通白鐵皮護套。
2.背吹壓縮空氣壓力控制在0.25~0.35MPa之間,能去除布袋上的灰分,壓力過高會影響布袋的使用壽命。通過觀察集塵器進出口壓差的變化,可以調(diào)節(jié)集塵器進出口壓差,使壓差控制在要求的范圍內(nèi)(設計壓差<170)。0Pa)。(3)調(diào)整注射工藝,將注射脈沖寬度從150 ms調(diào)整到250 ms,從而降低注射強度,減少布袋磨損。