重介選煤是選煤廠最常用的洗選方法,磁選機(jī)作為回收重介質(zhì)的主要設(shè)備,對(duì)降低選煤廠介質(zhì)消耗,提高選煤效率具有重要影響。由于磁選機(jī)不合理的生產(chǎn)工藝和操作失誤等原因,造成選煤廠介質(zhì)消耗問(wèn)題日益嚴(yán)重,為了降低介質(zhì)消耗,對(duì)磁選機(jī)進(jìn)行了改造。
1、不合理的生產(chǎn)工藝的影響
選煤廠磁選機(jī)入料分為精煤脫介篩稀介和系統(tǒng)分流出的合格介質(zhì)。精煤脫介篩稀介直接流入磁選機(jī),精煤脫介篩稀介濃度較低,系統(tǒng)分流出的合格介質(zhì)由泵給入磁選機(jī),濃度較高、密度較大、含泥量高,且分流量不穩(wěn)定。由于磁選機(jī)的入料量和入料性質(zhì)不穩(wěn)定,造成了磁選機(jī)回收效率低,生產(chǎn)介質(zhì)消耗大。
2、操作不當(dāng),造成磁選機(jī)工作異常
在煤礦選礦生產(chǎn)過(guò)程中,由于崗位人員操作不當(dāng)或操作失誤,導(dǎo)致磁選機(jī)入料管和底流管堵塞,引起磁選機(jī)工作異常,這也是磁選機(jī)回收率低的主要原因。因此,保證磁選機(jī)正常工作,避免跑、冒、滴、漏的發(fā)生,離不開(kāi)合理的操作與管理。
3、磁選機(jī)溢流裝置
磁選機(jī)溢流裝置主要用于控制介質(zhì)流流失,在達(dá)到磁選機(jī)的最佳設(shè)定后,通過(guò)調(diào)節(jié)機(jī)內(nèi)液位,使溢流口有連續(xù)的液流,保證磁選機(jī)磁選效率最高。原有的磁選機(jī)溢流裝置只是在溢流口處設(shè)置一個(gè)塑料薄板,事先調(diào)節(jié)好開(kāi)孔度,擱置到溢流口處。當(dāng)開(kāi)孔度需要調(diào)節(jié)時(shí),需要停止給料來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),既費(fèi)時(shí)費(fèi)力,又降低選煤生產(chǎn)效率。而且塑料板上方容易積存物料造成塑料板堵塞,需停車清理極不方便。
1、調(diào)整稀介泵沖泵水閥門(mén),合理控制磁選機(jī)入料濃度在20%~30%,回收效果達(dá)到最佳。
2、增加排料控制閘門(mén)。制作一組不同孔徑的調(diào)節(jié)板,在調(diào)節(jié)板上安裝用于固定、更換的手柄,操作人員利用此裝置可根據(jù)磁選機(jī)的處理量在線準(zhǔn)確控制溢流量。
3、及時(shí)清理入料管、尾礦管,保證溢流量,且沿槽寬均勻分布,尾礦溢流高度距離分選槽頂端約為15mm。停車時(shí)應(yīng)及時(shí)清理入料槽及箱體內(nèi)的雜物,使其暢通,以保證磁選機(jī)的回收效果。
4、定時(shí)檢查調(diào)整磁選機(jī)精礦刮介皮子松緊度,磨損嚴(yán)重及時(shí)更換,刮介皮子不能有效刮除滾筒表面附著,也是造成介質(zhì)損耗偏高的一個(gè)重要原因。
5、磁選機(jī)來(lái)料的合理布置。將場(chǎng)強(qiáng)高的磁選機(jī)布置在中煤脫介篩或矸石脫介篩下的稀介段,因?yàn)橹忻夯蝽肥未判晕锖看?,如果這兩段磁性物不能回收,其介質(zhì)損失將非常大。
磁選機(jī)工作的好壞對(duì)于選煤廠的介質(zhì)消耗影響很大,通過(guò)以上對(duì)磁選機(jī)的改造,保證了磁選機(jī)達(dá)到了最佳的工藝效果,降低了選煤廠的介質(zhì)消耗,提高了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。
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