忽略了破巖、支護(hù)、裝運(yùn)3大工序的協(xié)調(diào)連接,鉆、爆、支、排等各環(huán)節(jié)配套性欠佳,掘進(jìn)速度很難有根本上的突破。
全液壓掘進(jìn)臺車相比YT26型氣腿式鑿巖機(jī),煤礦用全液壓掘進(jìn)臺車具有以下幾項:
1)鉆眼速度快。全液壓掘進(jìn)臺車鑿巖速度能達(dá)到2m/min,比YT26型氣腿式鑿巖機(jī)提高3倍。二水平南翼軌道大巷斷面布置79個炮眼可在80min內(nèi)完成,而氣動鑿巖機(jī)則需要200min,鉆眼速度提高了80%,降低了工人勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
2)眼孔質(zhì)量高。人工操作氣腿式鑿巖機(jī)鉆取炮眼時,很難做到“平、直、齊、準(zhǔn)”,尤其是斷面上部炮眼;而采用液壓鉆車鉆眼平直、速度穩(wěn)定、眼孔質(zhì)量較高,爆破后巷道成型較好,與普通炮掘相比可節(jié)約30%左右的噴漿材料。
3)作業(yè)安全。鉆車司機(jī)操作位置距離迎頭5~7m,在永久支護(hù)下工作,不會因冒頂、片幫造成事故,也不會出現(xiàn)斷釬傷人現(xiàn)象,這樣就大大增加了安全系數(shù)。
4)提高工效。采用風(fēng)鉆打眼,每班需要7人,選用液壓鉆車,打眼工只需3人,相比可節(jié)約工效300個/月,月人均工效提高0.43m/工。
5)改善作業(yè)環(huán)境。液壓鉆車較氣動鑿巖機(jī)噪聲降低10~20db,減小了粉塵濃度,增強(qiáng)了能見度,改善了作業(yè)環(huán)境。
全液壓和TPC電液比例控制液壓系統(tǒng),確保了高功率沖擊鉆孔速度下的低鉆具消耗;
幾個常見故障的原因及處理方法:
1、水閥關(guān)不住水或沒有沖洗水
在全液壓掘進(jìn)臺車鉆孔過程中,水主要作為鉆桿及鉆頭、液壓油的冷卻、洗孔以及除塵等作用。臺車鉆孔時對水壓力有一定的要求,一般在隧道外修建高壓蓄水池供水,要求供水水壓不低于 5bar,經(jīng)過臺車自身高壓水泵的加壓后,達(dá)到10~ 25bar,如果低于10bar,就會自動停止鉆孔工作。在我們操作臺車進(jìn)行鉆孔時,有時會出現(xiàn)停止了鉆孔工作,仍然會有沖洗水從鉆頭流出來,影響操作者的操作;或者是開始鉆孔操作卻沒有沖洗水無法正常進(jìn)行鉆孔。
沖洗水的開啟或停止由水閥(見圖1)來控制,當(dāng)操作者按下鉆孔控制按鈕,由電腦控制的水閥就會有水通過,當(dāng)停止鉆孔工作時,水閥就會關(guān)閉。但實(shí)際上有時在鉆孔結(jié)束后,仍有水流出,或開始鉆孔時無水不能開始鉆孔,說明是水閥出了故障,一般來說,可能分別是水閥的兩個控制通道被雜物堵塞,只要將其拆下用高壓風(fēng)吹通再重新裝上就可以了。
施工機(jī)械大量地采用先進(jìn)的控制技術(shù),但是我們的維修技術(shù)人員卻不能跟上技術(shù)的發(fā)展,忽視檢修維護(hù)保養(yǎng)的意識重要性,將給我們的維修保養(yǎng)工作造成了很大的被動,在此提出幾點(diǎn)建議:
1) 維修保養(yǎng)人員應(yīng)學(xué)習(xí)懂得機(jī)電液自動化各方面的知識,力求做到全面發(fā)展,組織專業(yè)機(jī)械化班組隊伍;
2) 認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)備的使用說明及技術(shù)資料,對要維修保養(yǎng)的設(shè)備結(jié)構(gòu)和工作原理做到充分了解,從結(jié)構(gòu)原理方面來分析故障,盡量不要采取大拆大卸的方法來查找故障;
3) 借助各種儀器和專用設(shè)備、 參照電路圖或液壓圖對其參數(shù)進(jìn)行檢測, 對比是否正常來判斷故障;
4) 加強(qiáng)設(shè)備的日常保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)異常及時處理,作好各種記錄,按要求采用油液膜過濾機(jī)過濾各種油料;
5)做好電氣設(shè)備及線路的防水防潮工作,務(wù)必采用柔軟耐磨抗拉絞卷移動電纜,可以大大減少故障的產(chǎn)生。
6)定期對液壓油使用油液膜過濾機(jī)過濾再重復(fù)使用2-3次,過濾工程工地上的柴油,即有效保障持續(xù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)性能又節(jié)省液壓油更換費(fèi)用。