淺談新型RS管狀芒刺線掉齒原因及改良后續(xù)工作效率
芒刺線作為電除塵器中的部件之一,其性能的優(yōu)劣是影響除塵效率高低的關鍵因素,目前,在電除塵器中應用的芒刺線形式多種多樣,其中RS管狀芒刺線由于整體剛度好,且具有起暈電壓低(約15KV)、電流密度分布均勻等良好的電氣性能,以及對煙氣成分和性質(zhì)的變化適應等優(yōu)點而被應用。S芒刺線其特征在支撐圓管上沖出輔助放電芒刺,直的邊芒刺被夾在兩支撐半圓管板之間.新型的夾刺管狀芒刺線,電暈放電時電流密度均勻,形成電暈電流大,中,小不同等級的不會掉邊芒刺的一類管狀芒刺線,使電除塵器運行可靠,除塵效率高,能耗低,適用于電除塵器。
淺談新型RS管狀芒刺線掉齒原因及改良后續(xù)工作效率
根據(jù)對整根RS管狀芒刺線和掉下來的齒進行仔細觀察和分析,初步判斷導致出現(xiàn)大量掉齒失效的原因可能有以下幾種:1.材質(zhì)不符合設計要求。2.制作工藝和制作質(zhì)量問題。3.結構工藝設計不合理,導致芒刺線在長期振打力作用下承受應變力時,在某危險剖面上(齒根部)發(fā)生疲勞斷裂。綜上所述 導致RS管狀芒刺線掉齒的根本原因是:齒的根部與管體連接處截面太小且截面突變而導致產(chǎn)生應力集中,加之齒根部再沖壓凸臺進一步加劇應力集中并產(chǎn)生裂紋,以及裂紋在頻繁振打力作用下不斷擴展所致。原來設計凸臺的目的是為了增加齒根部的剛度,以利于振打加速度的傳遞,但由于整體結構工藝設計不合理,導致應力集中加劇和裂紋產(chǎn)生,反而適得其反。據(jù)此,對RS管狀芒刺線的齒形結構進行有針對性的改進設計,改進后的齒形根部截面尺寸由原來的尺寸增加,并采用了從齒尖向齒根平滑過渡設計。齒根部截面增加以后,局部剛度得到加強,可以傳遞振打加速度,再設計凸臺,從設計工藝上減小了產(chǎn)生應力集中及裂紋的可能。電除塵芒刺線松動變形。引起振打加速度衰減,使電除塵芒刺線積灰嚴重,松動的電除塵芒刺線容易脫落、斷線。原因:固定螺栓、螺母未點焊牢固。與電除塵芒刺線安裝、發(fā)運有關。
淺談新型RS管狀芒刺線掉齒原因及改良后續(xù)工作效率
解決方法:加強安裝質(zhì)量。對松動的電除塵芒刺線重新緊固并點焊死。對變形嚴重的應更換。電暈極的型式有良多種放電尖角越多則電暈的效果也就越好但是放電尖角越多制作及安裝較為難題電暈線極一般都接有高壓電需要有良好的絕緣裝置,電暈線之間的間隔要適當間隔太遠影響電暈的電流,間隔太近電暈線間可能會產(chǎn)生屏弊現(xiàn)象造成電暈線表面電場強度減弱集塵極集塵極的上下部都侍定的并且集塵極都是接地一般要求粉塵易于沉降在極板上在振打的時候所產(chǎn)生的二次揚塵少同時還要求極板較為輕便又要有一定的剛度振打時粉塵易于沉落又不會發(fā)生變形。公司生產(chǎn)制作各種領域除塵設備、除塵布袋、除塵骨架、 脈沖電磁閥、氣缸、 脈沖控制儀、陽極板、 文氏管、 卸料器、 輸送機、污氣處理凈化設備、通風蝶閥等。公司下轄除塵整機制造廠,濾布生產(chǎn)廠、布袋加工廠、脈沖閥制造廠和安裝公司。由于業(yè)績突出,先后被滄州市評為“消費者信得過單位”。更多咨詢18803075444 微信:y17733758618 聯(lián)系人:王經(jīng)理