ABB FPR3346501R1012集散控制系統(tǒng)(Distributed Control System-DCS)集計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)、CRT技術(shù)于一體,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)。隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,產(chǎn)生了一種新型的控制系統(tǒng)———現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(Fieldbus Control System-FCS)。但國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的情況是:大多數(shù)企業(yè)還處于模擬儀表和人工控制的階段,采用DCS控制系統(tǒng)的企業(yè)仍是少數(shù)。由于DCS應(yīng)用廣泛、技術(shù)成熟,在現(xiàn)有的技術(shù)條件和市場條件下,F(xiàn)CS還不能完全取代DCS,而且目前現(xiàn)場總線設(shè)備和系統(tǒng)還十分昂貴。因此,除了新建企業(yè)外,國內(nèi)企業(yè)在較長時(shí)間不可能全面采用現(xiàn)場總線技術(shù),而必須走逐步發(fā)展、過渡的道路。另外,在廠部設(shè)有總調(diào)度室,但是總調(diào)度室的監(jiān)控水平較為落后,改造之前基本上不能對各個(gè)生產(chǎn)單元進(jìn)行監(jiān)控。為了適應(yīng)生產(chǎn)需要,提高生產(chǎn)效率,改善操作條件,加強(qiáng)監(jiān)控手段,確保各生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行,急需對各生產(chǎn)單元和總調(diào)度室進(jìn)行技術(shù)和設(shè)備的更新改造,從而能在總調(diào)度室對各裝置進(jìn)行監(jiān)視管理,及時(shí)了解各裝置的運(yùn)行情況,達(dá)到指揮及時(shí)和調(diào)度準(zhǔn)確的目的?,F(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)的改造要充分利用原有儀表和設(shè)備,主要考慮可靠性和實(shí)時(shí)性。首先對自控程度較高的3個(gè)單元進(jìn)行改造,期污水處理生產(chǎn)單元控制設(shè)備配置了兩套ALLEN-BRADELY公司PLC設(shè)備。25塊開關(guān)量輸入信號卡,可采集384點(diǎn)信號;7塊開關(guān)量輸出信號卡,可輸出112點(diǎn)信號;3塊模擬量輸入信號卡,可采集24點(diǎn)信號。兩套AB—PLC通過DH+(數(shù)據(jù)高速通道)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。在原有的現(xiàn)場控制計(jì)算機(jī)上分別增加以太網(wǎng)卡,通過以太網(wǎng)將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)送到總調(diào)度室處理。輸出192點(diǎn)信號;1塊模擬量輸入信號卡,可采集8點(diǎn)信號。系統(tǒng)運(yùn)行采用遙控開關(guān)操作與全模擬流程盤顯示。在原有的Siemens S5-115UPLC上增加RS-232通訊模塊(CP524)和1臺現(xiàn)場操作站,用點(diǎn)對點(diǎn)方法連接,使PLC的數(shù)據(jù)通過現(xiàn)場操作站送到以太網(wǎng)上,與總調(diào)度室監(jiān)控計(jì)算機(jī)通信。但RS-232傳輸速率只有9600bps,操作站僅對現(xiàn)場起到監(jiān)視作用。