TAIYO DENK伺服控制系統(tǒng)維修在線咨詢 建議恢復(fù)出廠設(shè)置,d,伺服系統(tǒng)與機械系統(tǒng)產(chǎn)生共振,嘗試調(diào)整陷波濾波器的頻率和幅度,機械系統(tǒng):一,連接電機軸和設(shè)備系統(tǒng)的聯(lián)軸器發(fā)生偏差,并且安裝螺釘未牢固擰緊,b,皮帶輪或齒輪嚙合不良也會導(dǎo)致負載扭矩變化。。維修區(qū)的驅(qū)動器和放大器技術(shù)人員使用這些報代碼(也稱為故障代碼)來幫助他們在維修期間進行故障排除。什么時候維修發(fā)那科放大器時,我們的技術(shù)人員多次看到相同的故障代碼出現(xiàn)。
通常,僅僅從滑塊的重量和摩擦系數(shù)來計算的轉(zhuǎn)矩很小的,請注意由于鑲條加緊以及滑塊表面的精度誤差所產(chǎn)生的力矩,(b)由于軸承,螺母的預(yù)加載。以及絲杠的預(yù)緊力滾珠接觸面的摩擦等所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩均不能忽略,尤其是小型輕重量的設(shè)備,這樣的轉(zhuǎn)矩回應(yīng)影響整個轉(zhuǎn)矩,所以要注意,(c)切削力的反作用力會使工作臺的摩擦增加,以此承受切削反作用力的點與承受驅(qū)動力的點通常是分離的。如圖所示,在承受大的切削反作用力的,滑塊表面的負載也增加,當計算切削期間的轉(zhuǎn)矩時,由于這一載荷而引起的摩擦轉(zhuǎn)矩的增加應(yīng)給予考慮,(d)摩擦轉(zhuǎn)矩受進給速率的影響很大,必須研究測量因速度工作臺支撐物(滑塊。滾珠,壓力),滑塊表面材料及潤滑條件的改變而引起的摩擦的變化。
以下是C 系列發(fā)那科伺服放大器狀態(tài)顯示上最常見的報代碼列表:
1、報代碼 #1
過壓報 (HV)。主電源直流電壓異常高時,會產(chǎn)生過壓報(HV 電平:430V DC)。再生放電電阻斷開時發(fā)生報。對于 200V AC 輸入,主電路電壓為 283V DC (200 x 1.414)。在主電路電壓加上 60V 的電壓下開始放電操作。
2、報代碼#3
直流鏈路欠壓報 (LVDC)。主電路電源直流電壓異常低(LVDV 電平:120V)時報。*原因可能包括電源電壓(+15V)低于 10V 和驅(qū)動模塊 PCB 未正常插入。
3、報代碼#8
過流報 (HCL)。1 軸放大器的主電路或 2 軸放大器的 L 軸主電路中流過異常高電流時發(fā)生報。*原因可能包括 IC 故障、PWM 信號異常、電機故障和接地接線。
4、報代碼 #2
控制電源欠壓報(LV5V)。如果控制電路電源電壓(+5V)異常低(LV5V 電平:4.6VDC),則會發(fā)生報。
5、報代碼#5
過度再生放電報 (DCOH)。平均再生放電能量過高時報。*原因可能包括再生放電電阻的恒溫器或接線盒 T1 上 (15) 和 (16) 之間的恒溫器的操作;該操作是由于過于頻繁的加減速操作造成的。
通電之后屏幕無顯示,東莞海泰克觸摸屏維修公司凌科來講講。海泰克觸摸屏無顯示的維修過程,將海泰克觸摸屏加電檢測其電流約為mA,并用手觸摸海泰克屏幕,蜂鳴器無響應(yīng),說明程序運行不正常,之后用萬用表測量幾組電壓,V都正常,另外,根據(jù)客戶反映,當發(fā)現(xiàn)海泰克觸摸屏故障后曾試圖維修。在通電的過程中,出現(xiàn)過一次正常的情況,但斷電后再次通電就不行了,東莞海泰克觸摸屏維修技術(shù)員分析,應(yīng)該是芯片某個腳位有虛焊,使得總線錯誤,從而程序不能跑動,遂用熱風(fēng)槍對密腳芯片焊腳加熱,同時用鑷子按壓芯片。使焊腳和錫重新熔合,經(jīng)過以上處理后,重新開機,電流上升到mA,一切正常了,觸摸也都OK了,該臺海泰克觸摸屏維修好了,修好之后還得做一些檢查。
位置翻轉(zhuǎn)范圍, 使用以下命令啟動定義主頁 位置外的原始位置 啟動一個預(yù)設(shè)位置 接線錯誤,檢查電動機電源接線, 電機內(nèi)部接地短路,更換馬達,接地故障從伺服驅(qū)動器上斷開電機電源線 并啟用電流限制設(shè)置為的伺服驅(qū)動器。。 使用V至V轉(zhuǎn)換器分線板(目錄號-UCBB-DMxx)為控制接口(CN)連接器接線,有關(guān)V交流輸入的控制字符串圖,請參閱第頁上的圖,對于SERCOS伺服驅(qū)動器,輸入線接觸器是PLC程序和輸出控制的一部分。。 有關(guān)合適的制動電阻,請參見[附件和備件"一章(參見第頁),端子允許用于細絞導(dǎo)體和實心導(dǎo)體,遵守允許的連接橫截面,考慮到電纜末端(金屬箍)會增大導(dǎo)體橫截面這一事實,如果您使用電纜末端(金屬箍),請僅將帶環(huán)的電纜末端(金屬箍)用于這些端子關(guān)閉所有電源電壓。。 原因可能是 也是檢測到的編碼器 通信故障, 編碼器模塊過熱環(huán)境溫度為參數(shù)_SigLatched位太高,控制中的耗散檢測到位置評估錯誤沒有可用的同步信號, (AB編碼器信號) 在EnDat中檢測到校驗和錯誤 編碼器數(shù)據(jù) 沒有運行時補償驗證編碼器電纜:接線成功和屏蔽連接。。 調(diào)查網(wǎng)絡(luò)以確保所有分配均已知,可以將某些節(jié)點邏輯上分配給一組設(shè)備,但在物理上遠離這些設(shè)備,一個不正確的節(jié)點可能會導(dǎo)致其他節(jié)點似乎處于斷開狀態(tài)(穩(wěn)定紅色指示燈),如果節(jié)點斷開電源,并且設(shè)備僅被重置為再次斷開電源。。
TAIYO DENK伺服控制系統(tǒng)維修在線咨詢則檢查其輸出是否因保護電路工作而,若有則查明保護原因,若保護電路沒有工作且工作電壓正常,而波形產(chǎn)生電路無PWM波形輸出則說明波形產(chǎn)生電路損壞。一個客戶拿來一臺康沃伺服驅(qū)動器CVF-G2-4T0370維修,故障現(xiàn)象是:伺服驅(qū)動器只有10HZ,啟動的時候帶不動負荷,故障分析與處理:靜態(tài)檢測主電路的整流與逆變電路正常,上電,空載測三相輸出電壓,正常。再接上一臺1.1kW的空載電動機,啟動伺服驅(qū)動器運行,發(fā)現(xiàn)頻率在1-2Hz附升不上去,電動機有停頓現(xiàn)象,并發(fā)出喀楞聲,但不顯示過載或OC故障信息,將逆變模塊的550V直流供電斷開,另送人直流24V低壓電源。檢查驅(qū)動電路和供電電路的電容等元件,都正常:再檢測逆變輸出上三臂驅(qū)動電路輸出的正。kjbasefvwef
歐陸EUROTHERM伺服放大器維修故障案例://www.jdzj.com/jdzjnews/k4_13668819.html