詳細(xì)參數(shù) | |||
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品牌 | AB(Allen-Bradley) | 型號(hào) | 1771-CX1 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 1771-CX1 |
功能 | 1771-CX1 | 工作電壓 | 220 |
輸出頻率 | 220 | 處理速度 | 20 |
程序容量 | 10 | 數(shù)據(jù)容量 | 20 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ccc | 環(huán)境溫度 | 10 |
環(huán)境濕度 | 10 | 加工定制 | 否 |
重量 | 1 | 產(chǎn)地 | 美國(guó) |
外形尺寸 | 10 |
1771-CX1
1771-CX1
1771-CX1
《聯(lián)系人;歐先生》
《座機(jī):0592-5709825》
《傳真:0592-5917519》
《24小時(shí)熱線:18030229053微信同步》
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利用管道輸油可以大大降低油氣輸送生產(chǎn)成本,減少油氣損耗,但由于受各采油點(diǎn)產(chǎn)液量的限制,要保證油氣正常長(zhǎng)距離生產(chǎn)輸送,就得采取大功率高揚(yáng)程機(jī)組通過截流控制的辦法,才能滿足油井生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行需要。由于輸油泵機(jī)組容量偏大,其流量和儲(chǔ)油罐液位控制均采用人為節(jié)流調(diào)節(jié)控制等因素,造成了該生產(chǎn)工藝系統(tǒng)運(yùn)行效率不高、設(shè)備易損件故障頻繁和“大馬拉小車”等現(xiàn)象的發(fā)生,這不僅嚴(yán)重浪費(fèi)了能源,而且影響油井的正常生產(chǎn)和原油產(chǎn)量的完成。為此我們于2005年初提出了在30kW的CSY11-2油氣混輸單螺桿泵上推廣應(yīng)用了森蘭SB70G變頻器進(jìn)行調(diào)速控制,安裝了質(zhì)量可靠的變頻調(diào)速設(shè)備,以解決生產(chǎn)中的諸多實(shí)際問題,見到了良好的現(xiàn)場(chǎng)使用效果,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
二、控制方案
新灘油田162油氣混輸站和191油氣混輸站油氣混輸泵機(jī)組的變頻調(diào)速技術(shù)控制方案采用了閉環(huán)控制或開環(huán)控制方式,閉環(huán)控制與開環(huán)控制方式分別如圖1﹑圖2所示,以滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工作的需要。
2.1現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝流程
162站管理著7口油井,油井來(lái)油先進(jìn)入2.7米高的40方儲(chǔ)油罐,經(jīng)加熱后由30kW的CSY11-2油氣混輸單螺桿泵將油井產(chǎn)出物輸送至幾十公里外的油氣接轉(zhuǎn)站。191站生產(chǎn)工藝流程與162站基本相同,目前管理著5口油井,油氣輸送距離比162站更遠(yuǎn)。
2.2閉環(huán)控制應(yīng)用技術(shù)方案
在40方儲(chǔ)油罐上安裝帶4~20mA模擬信號(hào)輸出的浮球液位計(jì),將液位信號(hào)給變頻器,變頻器在接收液位計(jì)信號(hào)后與變頻器設(shè)定值比較,采用PID調(diào)節(jié)控制算法,通過變頻器輸出頻率的變化來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)和控制儲(chǔ)油罐的液位高度,達(dá)到節(jié)能降耗和油井生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行自動(dòng)控制的目的。儲(chǔ)油罐的液位控制高度為1.6米。