詳細(xì)參數(shù) | |||
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品牌 | 西門子 | 型號 | RF6541 |
電壓 | 240v | 功率 | 21210 |
加工定制 | 是 | 外形尺寸 | 515*968 |
重量 | 5KG | 用途 | 加工制造 |
產(chǎn)地 | 江蘇常州 |
鎮(zhèn)江基恩士4軸馬達(dá)驅(qū)動器維修過壓故障 伺服電機(jī)系統(tǒng)中的常見問題和原因
即使是維護(hù)良好的伺服電機(jī)系統(tǒng)在正常運(yùn)行期間也會遇到問題。凌科的伺服維修技術(shù)人員提供了常見問題和潛在原因的列表。 通過軟件包F(見圖)可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的運(yùn)動控制功能,相對于U與SinamicsS伺服驅(qū)動,CUMC在調(diào)試過程中可用功能較少,如自動,伯德圖測量功能等,在項(xiàng)目配置過程中,可以根據(jù)實(shí)際情況來選擇不同的伺服伺服驅(qū)動器。。 參數(shù)_WarnLatchedBit數(shù)據(jù)包含無效值, DeviceNet:重復(fù)的MACID有一個設(shè)備為此使用另一個MACID參數(shù)_SigLatchedBit設(shè)備上或其他設(shè)備上的相同MACID DeviceNet總線。。
停電后,測量哪路輸出電壓回路整流二極管的正。反向電阻值異常,說明該路整流濾波電路或負(fù)載電路有過流故障;或逐路斷開負(fù)載回路,若斷開某路負(fù)載回路后,開關(guān)電源恢復(fù)正常,說明該負(fù)裁回路有故障,2)測量12V電源的整流二極管D17的正反向電阻均為幾十歐姆。懷疑其損壞,但拆下測量,D17是好的,將D17焊回原電路,將12V負(fù)成電路斷開,測D17的正反向電阻值均為36Ω,仍不正常,故障疑點(diǎn)落在濾波電容C35上,觀察濾波電容C35有微微的鼓頂,現(xiàn)象。拆下C35,發(fā)現(xiàn)電容底部有溢出的電解液,測量電容的漏電電阻為36Ω,判斷故障因該電容嚴(yán)重漏電引起,為什么電容C35的漏電電阻值表現(xiàn)為D17的正反向電阻值不正常呢。
1、問題:軸或系統(tǒng)無法控制地運(yùn)行
速度反饋、位置反饋裝置或速度指令信號接線錯誤或開路。
存在內(nèi)部系統(tǒng)故障。
存在短路的功率晶體管模塊。
伺服放大器上的 JP1 設(shè)置錯誤
操作和維護(hù)必須嚴(yán)格遵守所有適用的規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)和安全法規(guī),根據(jù)本文檔,合格人員是經(jīng)過以下培訓(xùn)的人員:按照既定的安全規(guī)范操作和維護(hù)電氣設(shè)備和系統(tǒng)。按照既定的安全規(guī)范對電路和設(shè)備通電,斷電,接地,標(biāo)記和鎖定的程序,按照既定的安全規(guī)范正確使用和保養(yǎng)個人防護(hù)設(shè)備(PPE),急救3,操作說明Bray70系列伺服驅(qū)動器NXT提供了對Bray70系列電動執(zhí)行器的完整調(diào)制控制和監(jiān)視。伺服驅(qū)動器NXT的基本功能是響應(yīng)來自過程控制器的命令信號來定位S70執(zhí)行器,過程控制器包含用戶輸入的所需過程設(shè)定點(diǎn),并通過某種類型的傳感器連續(xù)監(jiān)視過程變量(例如流量,罐液位等),改變到伺服驅(qū)動器NXT的命令信號將導(dǎo)致執(zhí)行器改變位置。這將移動相關(guān)的控制閥以修改過程變量。
2、問題:軸或系統(tǒng)不穩(wěn)定
速度環(huán)路補(bǔ)償或增益電位器設(shè)置不正確。
位置環(huán)增益或位置控制器加速/減速率設(shè)置不當(dāng)。
不正確的接地或屏蔽技術(shù)會導(dǎo)致噪聲傳輸?shù)轿恢梅答伝蛩俣戎噶罹€,從而導(dǎo)致軸運(yùn)動不穩(wěn)定。
跳線位置不正確。
到了年代后,由于廉價的微型計(jì)算機(jī)以多功能的姿態(tài)出現(xiàn),步進(jìn)電動機(jī)的控制方式更加靈活多樣,原來的步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)采用分立元件或者集成電路組成的控制回路,不僅調(diào)試安裝復(fù)雜。要消耗大量元器件,而且一旦定型之后,要改變控制方案就一定要重新設(shè)計(jì)電路,計(jì)算機(jī)則通過軟件來控制步進(jìn)電機(jī),更好地挖掘出電動機(jī)的潛力,因此,用計(jì)算機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)已經(jīng)成為了一種必然的趨勢,也符合數(shù)字化的時代趨勢。步進(jìn)電機(jī)和普通電動機(jī)不同之處是步進(jìn)電機(jī)接受脈沖信號的控制,步進(jìn)電機(jī)靠一種叫環(huán)形分配器的電子開關(guān)器件,通過功率放大器使勵磁繞組按照順序輪流接通直流電源,由于勵磁繞組在空間中按一定的規(guī)律排列,輪流和直流電源接通后。就會在空間形成一種階躍變化的旋轉(zhuǎn)磁場。
3、問題:無法獲得所需的電機(jī)加速/減速
1 LIMIT pot 設(shè)置不正確。
系統(tǒng)慣性超出了電機(jī)/放大器的能力。
系統(tǒng)摩擦力矩過大。
伺服放大器的額定電流不足以提供足夠的扭矩。
電流反饋比例不正確。
外部 1 限制不正確。
如伺服驅(qū)動器的輸出能力,系統(tǒng)的穩(wěn)定性等,控制信號限制由于電機(jī)以及伺服驅(qū)動器輸出能力的限制,因此要考慮控制信號的限制,如圖所示,例如在設(shè)定負(fù)載的加速度時,就要考慮其加速扭矩是否已經(jīng)超出了伺服驅(qū)動器或者電機(jī)的驅(qū)動能力。。 大于[kW]的伺服伺服驅(qū)動器采用冷卻風(fēng)扇,要提高冷卻效率,請垂直安裝,以下:MxL頂部和底部的個安裝孔或更高:頂部和底部的MxL安裝孔安裝多個伺服驅(qū)動器時,請使用冷卻風(fēng)扇,安裝多個伺服驅(qū)動器時,必須遵循以下條件。。 請務(wù)必記住拔下為RX供電的電池,拔下伺服伺服驅(qū)動器并關(guān)閉無線電,測試前設(shè)置:您要檢查修剪和次修剪是否處于中性狀態(tài),收音機(jī)是否已設(shè)置為全拋和全速率(JR收音機(jī)為%),這將確保伺服伺服驅(qū)動器在其整個檔位行程中循環(huán)運(yùn)動。。 零件或工件的主要方向?qū)⒁苿?,無刷伺服伺服伺服驅(qū)動器,它使用電流的電子換向,而不是通過機(jī)械電刷和換向器總線一系列導(dǎo)體充當(dāng)在控制元件和組件之間發(fā)送信息的路徑,集中控制一個軟件安裝在一個物理單元中的系統(tǒng),所有輸入來自傳感器和反饋設(shè)備的信息已連接到本機(jī)并從其發(fā)送控制命令。。 以給出轉(zhuǎn)矩可用于加速總慣量J,圖基本PID伺服控制拓?fù)?,伺服伺服?qū)動器和電機(jī)塊周圍是閉合位置環(huán)的伺服控制器,一種基本伺服控制器通常同時包含軌跡生成器和PID控制器,的軌跡發(fā)生器通常僅提供在圖中標(biāo)記為θ*(s)的位置設(shè)定點(diǎn)命令。。
4、問題:電機(jī)不響應(yīng)速度命令
系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
系統(tǒng)未啟用。
電源接觸器未通電。
隔離變壓器提供的電壓不正確或根本不提供。
電機(jī)接線開路。
電機(jī)或變壓器熱過載跳閘。
電機(jī)發(fā)生故障。
鎮(zhèn)江基恩士4軸馬達(dá)驅(qū)動器維修過壓故障如何處理,故障代碼和現(xiàn)象很多,我們舉個常見的故障來講講OL這個故障是什么問題,就以昨天東莞某線纜行業(yè)客戶送修的臺安川A來說,該客戶其實(shí)在我們中很出名,一說出來大家肯定都知道或見過,客戶在此就不便透露,這也是我們合作了很多年的客戶。主要合作安川伺服驅(qū)動器維修,直流調(diào)速器維修,西門子PLC,西門子觸摸屏等維修,他這臺安川伺服驅(qū)動器維修時跳的就是OL,ol是過載的意思,很多人慣看到ol就說伺服驅(qū)動器有問題,其實(shí)這樣理解也是對的,畢竟電機(jī)壞的可能性很小。但是安川故障代碼這塊做的還是比較精細(xì)的,OL是馬達(dá)過載,ol是伺服驅(qū)動器過載,那安川伺服驅(qū)動器過載怎么解決呢,在對安川伺服驅(qū)動器維修時,可以調(diào)整這些參數(shù)看是否能解決伺服驅(qū)動器過載的問題。kjbasefvwef
鎮(zhèn)江海隆HERION伺服系統(tǒng)維修啟動就停機(jī)://www.jdzj.com/jdzjnews/k4_13724413.html