摘要:介紹采用三菱變頻器對老式MRGJSF36/1/18型經(jīng)編機電機調速方式進行改造過程。詳述其改造方法、調試運行及變頻器主要參數(shù)設置。結果表明:改造后經(jīng)編機具有提高產品產量、質量,減少維修費用和投資少、見效快特點。
計算機技術和電力電子技術發(fā)展,交流變頻調速技術正逐步取代交流串級調速、直流調速等電氣傳動方式。采用交流電機變頻調速技術可以提高機械控制精度、生產效率和產品質量,具有優(yōu)良控制性能和顯著節(jié)能效果。交流異步電動機結構簡單,堅固耐用,便于維修保養(yǎng),,適用于各種工作環(huán)境。經(jīng)編行業(yè)運用變頻調速技術對老式經(jīng)編機電機調速方式進行改造可以提高產品竟爭力,增加企業(yè)經(jīng)濟效益。
1 電機和變頻器選擇
德國MRGJSF36/1/18型電腦經(jīng)編機是上世紀八十年代初產品。該機采用直流電機來調節(jié)車速,起、停不平穩(wěn);直流電機維修保養(yǎng)工作量大;直流調速裝置老化淘汰 ,故障多,可以改為三相交流電機變頻調速。將原GF132LM型直流電機(6.1KW,16A,1500r/min)改為Y132M-4型交流異步電機(7.5KW,15.4A,1440r/min),安裝外形尺寸一樣,電氣性能數(shù)據(jù)比較接近。經(jīng)編機電氣控制原理及電機調速原理,經(jīng)綜合比較,選擇三菱通用變頻器FR-F740-11K(11KW,400V,23A)代替原直流調速裝置。
2 改造方法
a. 拆掉直流電機和制動器(變頻器具有制動功能),其電樞、勵磁、脈沖發(fā)生器及調節(jié)器等控制部分電源均拆掉。
b. 裝上交流電機和變頻器,另加20A自動斷路器控制變頻器三相電源,變頻器輸出端U、V、W直接引到主電機M205上。
c. 利用快車接觸器K314一對常開觸頭作為變頻器起動信號。
d. 變頻器報警輸出端B、C接至機器準備繼電器K310線圈回路,一旦故障報警,變頻器立即跳閘并自鎖保護。
e. 利用K314一對常閉觸頭和一只按鈕與復位端RES、公共端SD串聯(lián),可變頻器故障跳脫時用按鈕使變頻器復位,而機器正常運轉時不會使變頻器復位。
f. 利用原直流調速電位器R209作為變頻器頻率設定信號(模擬量),調節(jié)交流電機速度。
g. 用變頻器代替直流調速裝置,原快動、慢動和停止按鈕保持不變,以方便擋車工操作。
改造后MRGJSF型經(jīng)編機主電機驅動電路圖如附圖所示。
3 調試運行
變頻器調試基本步驟是空載通電檢驗,帶電機空載運行,帶載試運行及機器統(tǒng)調。從操作面板上輸入有關參數(shù),滿足生產工藝要求。
3.1 空載通電檢驗
a. 改造后經(jīng)編機主電機驅動電路圖進行接線,接通三相電源。
b. 檢查變頻器顯示窗出廠顯示是否正常。
c. 熟悉變頻器操作和故障代碼。
3.2 帶電機空載運行
a. 設定變頻器基準頻率(電機額定頻率)和基頻電壓(電機額定電壓)。
b. 設定電子過電流保護。一般為電機額定電流。
c. 設定上下限頻率。防止輸出頻率過高損壞設備,還可作限速使用。
d. 設置轉矩特性。變頻器使用說明書V/F類型圖和負載特點,選擇恒轉矩負載。提高低頻時電機起動轉矩(轉矩提升),使電機輸出轉矩滿足機械負載起動要求。
e. 變頻器分別面板運行模式和外部運行模式下起動、停止電機,觀察電機運行是否正常,方向是否正確。
3.3 帶載試運行
a. 設定加減速時間。通常按負載和經(jīng)驗先設定較長加減速時間,起、停電機觀察有無過流報警,然后逐漸縮短加減速時間,以運轉中不發(fā)生報警為原則。
b. 若起、停電機過程中變頻器出現(xiàn)過流報警,應重新調整加減速時間或轉矩提升量。
c. 若起動電機時仍出現(xiàn)過流報警,試試簡易磁通矢量控制,提供大起動轉矩和充足低速轉矩。
3.4 機器統(tǒng)調
變頻器設定為外部運行模式,起動、停止經(jīng)編機,速度由電位器R209調節(jié),觀察電機及機械負載運行是否平穩(wěn)、加減速是否平滑,產品工藝質量是否滿足要求。
經(jīng)反復調試,變頻器主要參數(shù)設置如下:
Pr0---轉矩提升 3%
Pr1---上限頻率 50 Hz
Pr2---下限頻率 0 Hz
Pr3---基準頻率 50 Hz
Pr7---加速時間 7 s
Pr8---減速時間 5 s
Pr9---過電流保護 15.4 A
Pr11---直流制動時間 0.2 s
Pr19---基波頻率電壓 380 V
Pr79---運行模式選擇 2
Pr80---電機功率 7.5 KW
4 應用效果
4.1 提高產品產量
變頻器調速機速一旦設定后,經(jīng)編機運行平穩(wěn),加減速平滑,機械磨損減少,機速提高,產量提高,設備利用率提高。
4.2 提高產品質量
MRGJSF型經(jīng)編機原來起制動方式會使布面出現(xiàn)橫向條紋(橫檔)。采用變頻調速后,變頻器內部具有矢量-轉矩控制技術保證了電機良好起動性能,實現(xiàn)了電機軟起動。開停機時電機轉速增加和減少速率可工藝要求預先設定,達到了平滑無極變速,消停機橫檔,減少了紗線斷頭。自從設備改造運行后,次品減少,產品質量明顯提高。此外,變頻器具有動態(tài)響應快、過載能力強、機械特性硬等性能有利于工藝質量穩(wěn)定和提高。
4.3 減少維修費用
采用變頻調速技術,減少起動電流和運行電流,實時控制功率輸出,節(jié)省電能。原直流調速裝置老化淘態(tài),電路復雜不通用,故障頻繁。改為通用變頻調速后,電路簡化,故障少,維修方便。變頻器具有較強保護功能和診斷功能,故障顯示代碼能夠確定故障原因,縮小故障范圍,減少故障查找時間。改為交流異步電機后,電機維修保養(yǎng)工作量大大減少,導紗針、織針、針芯等配件消耗量也相應減少,提高了設備總體運轉率,減少了設備維修費用,延長了設備使用受命。
4.4 投資少,見效快
經(jīng)編機改造為交流電機變頻調速后,投入產出比高,一般半年內即可收回成本。
5 結束語
采用變頻調速技術改造老式經(jīng)編機,可靠性高,維修費用低,節(jié)能降耗,操作方式?jīng)]有改變,深受維修人員和操作人員歡迎,給國內經(jīng)編行業(yè)帶來巨大經(jīng)濟效益。