韓國斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業(yè)務(wù)員維修
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針對該故障,正常的維修方法是: 整體拆卸主軸箱,分解傳動機(jī)構(gòu),拆出輸出軸,測繪尺寸并加工備件,然后進(jìn)行更換安裝。但此維修方法難度大,拆卸時間長。綜合主軸箱的拆卸、解體
、安裝,再加上測繪、加工備件等,整體停機(jī)時間應(yīng)該在一周以上,費(fèi)力費(fèi)時,且對該公司生產(chǎn)任務(wù)的完成造成嚴(yán)重影響,需要想盡一切辦法盡快排除設(shè)備故障,保證正常生產(chǎn)。
經(jīng)過研究分析,根據(jù)編碼器輸出軸現(xiàn)場斷裂部位韓國斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業(yè)務(wù)員維修,以及現(xiàn)場空間大小,可以利用改進(jìn)主軸箱位置編碼器輸出軸鎖母來解決該問題。這里存在的主要不確定因素是同軸度問題,因為編碼器軸跳動應(yīng)該小于0.10 mm。決定利用編碼器輸出軸末端外螺紋 M20×1.5 加工一根內(nèi)螺紋軸,原編碼器采用 2 個結(jié)合子,現(xiàn)改為一個結(jié)合子。
圖2 是新設(shè)計的輸出軸鎖母。加工出來的過渡軸安裝后經(jīng)百分表驗證,跳動僅 0.05 mm,完全滿足編碼器的精度要求。經(jīng)尺寸測繪、加工、安裝,在多部門的快速協(xié)助下,該問題迅速得到了解決,僅用時 8 h 即恢復(fù)了正常生產(chǎn)韓國斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業(yè)務(wù)員維修。沒有拆解主軸箱,大大減少了設(shè)備停歇時間,為以后類似故障提供了一個好的解決思路