韓國(guó)斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業(yè)務(wù)員維修

針對(duì)該故障,正常的維修方法是: 整體拆卸主軸箱,分解傳動(dòng)機(jī)構(gòu),拆出輸出軸,測(cè)繪尺寸并加工備件,然后進(jìn)行更換安裝。但此維修方法難度大,拆卸時(shí)間長(zhǎng)。綜合主軸箱的拆卸、解體
、安裝,再加上測(cè)繪、加工備件等,整體停機(jī)時(shí)間應(yīng)該在一周以上,費(fèi)力費(fèi)時(shí),且對(duì)該公司生產(chǎn)任務(wù)的完成造成嚴(yán)重影響,需要想盡一切辦法盡快排除設(shè)備故障,保證正常生產(chǎn)。
經(jīng)過(guò)研究分析,根據(jù)編碼器輸出軸現(xiàn)場(chǎng)斷裂部位韓國(guó)斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業(yè)務(wù)員維修,以及現(xiàn)場(chǎng)空間大小,可以利用改進(jìn)主軸箱位置編碼器輸出軸鎖母來(lái)解決該問(wèn)題。這里存在的主要不確定因素是同軸度問(wèn)題,因?yàn)榫幋a器軸跳動(dòng)應(yīng)該小于0.10 mm。決定利用編碼器輸出軸末端外螺紋 M20×1.5 加工一根內(nèi)螺紋軸,原編碼器采用 2 個(gè)結(jié)合子,現(xiàn)改為一個(gè)結(jié)合子。
圖2 是新設(shè)計(jì)的輸出軸鎖母。加工出來(lái)的過(guò)渡軸安裝后經(jīng)百分表驗(yàn)證,跳動(dòng)僅 0.05 mm,完全滿(mǎn)足編碼器的精度要求。經(jīng)尺寸測(cè)繪、加工、安裝,在多部門(mén)的快速協(xié)助下,該問(wèn)題迅速得到了解決,僅用時(shí) 8 h 即恢復(fù)了正常生產(chǎn)韓國(guó)斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業(yè)務(wù)員維修。沒(méi)有拆解主軸箱,大大減少了設(shè)備停歇時(shí)間,為以后類(lèi)似故障提供了一個(gè)好的解決思路