大金油冷機常見故障分析及簡單處理方法
1故障現(xiàn)象:壓縮機無法啟動
故障原因:電源電壓不正常,接觸器故障,溫控器失靈,過熱保護器燒壞,電容老化,控制板出現(xiàn)程序錯誤。
檢查方法:檢查電源電壓是否符合該機組的標準,檢查接觸器線圈是否燒壞,把溫控器溫度值調(diào)到然后檢查觸點是否接通,檢查是否接通,檢查電容是否有充放電能力,通過觀察顯示板可以判斷出( 顯示錯亂代碼)。
解決方法:調(diào)整供電電源,電壓及輸出的容量,更換接觸器,如果不能接通,進行更換;如果能接通可調(diào)整溫控器的度不能接通進行更換,更換電容,查明原因后更換控制板。
2故障現(xiàn)象:系統(tǒng)高壓報警
故障原因:冷凝器過臟,系統(tǒng)內(nèi)有不凝結的氣體,冷凝風機過濾網(wǎng)臟堵,冷凝風機不啟動。
檢查方法:檢查冷凝器內(nèi)部.銅管是否太臟,檢查排氣溫度及壓力是否正常,檢查過濾網(wǎng)是否堵塞,檢查風機(電容)是否燒壞。
解決方法:清洗冷凝器,重新抽真空加注冷媒,清洗過濾網(wǎng),更換風機(電容)。
3故障現(xiàn)象:壓縮機及兩風機都正常運行但不制冷
故障原因:系統(tǒng)冷媒泄漏,系統(tǒng)臟堵
檢查方法:對系統(tǒng)進行檢漏,檢查干燥過濾器外部是否結冰。
解決方法:檢漏,補漏,保壓,抽真空,充注冷媒后試機(請與廠家聯(lián)系)。更換干燥過濾器保壓抽真空充注冷媒后試機請寫廠家聯(lián)系)。
4故障現(xiàn)象:設備啟動后導致空氣開關跳閘
故障原因:斷路器故障(使用不當),壓縮機故障,冷凝風機故障,蒸發(fā)風機故障。
檢查方法:檢查斷路器容量是否使用過小,檢查壓縮機繞組絕緣,對地絕緣是否損壞。
解決方法:請與廠家聯(lián)系。
5故障現(xiàn)象:制冷效果差;
故障原因:冷凝風機過濾網(wǎng),系統(tǒng)泄漏,系統(tǒng)臟堵。
檢查方法:檢查過濾網(wǎng)是否堵塞1.使用檢漏儀進行檢漏2.可用測量電流判斷。檢查干燥過濾器外部是否結冰
解決方法:清洗過濾網(wǎng)。請與廠家聯(lián)系。請與廠家聯(lián)系更換干燥過濾器保壓抽真空。充注冷媒后試機請與廠家聯(lián)系。宿遷HBO-750PTSB油冷機E9油路內(nèi)油壓或者油量不足上述各類厭氧膠都可用于維修,但為滿足維修工作的特殊需要,國外已提供了維修用厭氧膠,其特點為:可用于油面、臟面:維修中往往難以清除油污??焖俣ㄎ?、快速固化:定位時間從幾十秒到數(shù)分鐘,半小時能達到總強度的5%,滿足了應急的需要。能膠接多種材料:包括各種金屬、玻璃、陶瓷、木材、塑料、橡膠等。較大的填隙能力:適用于配合面因腐損等各種原因加大的間隙的膠接。特性厭氧膠是一種單一組份、不含溶劑的膠液,含有單聚物和游離基,與空氣接觸時,氧對游離基有較大的阻聚作用,故厭氧膠能保持其液態(tài)或漿狀;但當處于兩金屬之間時,因空氣被隔離并且與金屬接觸,游離基引起單體聚合變?yōu)楦呔畚铮瑥亩孕泄袒蔀橐环N堅韌的熱固型塑料。
大金油冷機AKZ909顯示故障代碼U0的維修案例:客戶在蘇州,油冷機開機很快就報U0故障(冷媒不足),師傅檢查發(fā)現(xiàn)是板式換熱器漏,冷卻油進入制冷系統(tǒng),壓縮機、膨脹閥都要換,系統(tǒng)也需要清洗。確定維修方案我們先報價給客戶,客戶同意后我們再備件上門維修。所有的配件更換好,抽真空、定量添加大金專用R410A制冷劑,維修完成,設備恢復正常運行,制冷效果、冷媒壓力各方面都正常,就是出油管漏油,檢查發(fā)現(xiàn)油管沒有破損,固定螺絲也沒有松動,師傅懷疑油路有堵的地方,讓客戶檢查油路,客戶清理齒輪箱里的過濾器后恢復正常。這樣看來,油冷機換熱器漏很可能是因為油路堵造成的,
大金油冷機AKZ568-X故障代碼EH油泵過電流繼電器動作 維修案例:南通的客戶一臺大金油冷機開機面板顯示故障代碼EH,師傅懷疑控制板故障,用戶將控制板拆下快遞至我公司,師傅檢查發(fā)現(xiàn)有電子元件燒毀,可能因為油泵電流過大導致,控制板修復后返回用戶,同時提醒用戶控制板安裝后注意油泵或壓縮機、風扇等是否正常,剛開始使用幾天沒什么問題,后來又報EH,這次用戶發(fā)現(xiàn)油泵不轉(zhuǎn),更換同型號原裝油泵電機后設備恢復正常工作。這樣看來,EH報警可能是控制板或油泵電機故障。宿遷HBO-750PTSB油冷機E9油路內(nèi)油壓或者油量不足【工藝流程】備用料炭化冷卻活化洗滌翻炒烘干粉碎過篩得活性炭成品?!静僮鞑襟E】將備用料加入3倍量的44%氯化鋅液(用鹽酸調(diào)pH=1),充分攪拌浸漬,靜置吸收5小時,再充分攪拌復靜置吸收5小時,至氯化鋅液全被吸收干,移入敞口平底炭化爐中密閉炭化,于4℃炭化3小時,隔3分鐘左右攪拌一次,攪拌前將爐溫降至1℃以下,攪拌后再升溫密閉炭化,直至變成黑焦,表明炭化完成,出料冷卻,用2倍量的44%氯化鋅液(pH=1)浸漬,充分攪拌,使氯化鋅液全部被吸收,移入活化爐中,于65℃活化7分鐘,出料冷卻,移入木桶內(nèi),加入等量的4%氯化銨液,充分攪拌洗滌,靜置澄清,虹吸出清液,依次用3%、12%和3%的氯化銨液攪拌洗滌,再用等量的3%鹽酸攪拌洗滌,濾取炭粒,入鍋,加入等體積的清水,煮沸洗滌幾次,至洗滌無氯化銨為止,加熱蒸發(fā),攪拌翻炒,棄掉水分,烘干、粉碎,過12目篩,得活性炭,密封包裝。