益陽制氧循環(huán)水管道清洗除垢劑、冷卻器清洗除垢劑含碳量過高或過低,都會降低其切削加工性能。對可鍛性而言,低碳鋼比高碳鋼好。由于鋼加熱呈單相奧氏體狀態(tài)時(shí),塑性好、強(qiáng)度低,便于塑性變形,所以一般鍛造都是在奧氏體狀態(tài)下進(jìn)行。鍛造時(shí)必須根據(jù)鐵碳相圖確定合適的溫度,始軋和始鍛溫度不能過高,以免產(chǎn)生過燒;始軋和溫度也不能過低,以免產(chǎn)生裂紋。對鑄造性來說,鑄鐵的流動性比鋼好,易于鑄造,特別是靠近共晶成分的鑄鐵,其結(jié)晶溫度低,流動性也好,更具有良好的鑄造性能。從相圖的角度來講,凝固溫度區(qū)間越大,越容易形成分散縮孔和偏析,鑄造性能越差。青,拋灑瀝青,焦油瀝青,石油瀝青,各種廢油,導(dǎo)熱油,輕油,重油,機(jī)油,液壓油等,本公司有轉(zhuǎn)業(yè)人員自帶工具對瀝青罐,瀝青池進(jìn)行清理,回收瀝青
清罐是指清洗油罐的作業(yè)。新建油罐裝油前或已投用的油罐要換裝油料,或罐內(nèi)沉積的雜質(zhì)、污物太多需要清除時(shí),儲油罐損傷需要進(jìn)人罐內(nèi)檢査或動火修理時(shí),都需要清罐。首先排除罐內(nèi)存油及油氣,檢査油氣濃度達(dá)到安全限后,人工進(jìn)罐或用機(jī)械清除罐內(nèi)污油、沉積物等,再清洗油罐內(nèi)壁各處。常用清洗法有:干洗、濕洗、蒸氣洗及化學(xué)洗。新的標(biāo)準(zhǔn)草案規(guī)定:“在鍍后1小時(shí)內(nèi),但不遲于3小時(shí),進(jìn)行去氫處理?!眹鴥?nèi)也有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),對電鍍鋅前,后的去氫處理作了規(guī)定。電鍍后去氫處理工藝廣泛采用加熱烘烤,常用的烘烤溫度為153℃,保溫224小時(shí)。具體的處理溫度和時(shí)間應(yīng)根據(jù)零件大小,強(qiáng)度,鍍層性質(zhì)和電鍍時(shí)間的長短而定。去氫處理常在烘箱內(nèi)進(jìn)行。鍍鋅零件的去氫處理溫度為1122℃,溫度控制的高低應(yīng)根據(jù)基體材料而定。對于彈性材料,.5毫米以下的薄壁件及機(jī)械強(qiáng)度要求較高的鋼鐵零件,鍍鋅后必須進(jìn)行去氫處理。
要想克服這些不利的變化就應(yīng)通過熱處理改變這些變化了的組織結(jié)構(gòu),使其晶粒細(xì)化,組織均勻。要達(dá)到這一目的,就必須使用正火或退火中的完全退火工藝來實(shí)現(xiàn)。許多管件制造廠商并未完全認(rèn)識到這一點(diǎn).出于某種考慮,他們只對成形后的管件進(jìn)行了旨在消除應(yīng)力的退火熱處理,而這種退火并未從根本上改變管件的金相組織和性能,也就難以保證管件的質(zhì)量。件出廠前及到貨后的檢驗(yàn)對于作為確保管件質(zhì)量的后一道工序,檢驗(yàn)扮演著重要的角色,尤其對于承受高溫高壓及易燃劇毒介質(zhì)的管件來說,檢驗(yàn)過程尤為重要。
應(yīng)根據(jù)不同的清罐目的、要求選擇適當(dāng)?shù)那逑捶椒ā?后要擦干凈罐內(nèi)壁并通風(fēng)干燥。由于排污、清洗時(shí)罐內(nèi)存在殘留的油氣,現(xiàn)場可能堆有易燃的污物,故清罐時(shí)容易發(fā)生火災(zāi)、及中毒等事故,需要嚴(yán)格按照有關(guān)安全操作規(guī)程作業(yè)并加強(qiáng)安全
在濺渣中,底部供氣元件的維護(hù)應(yīng)注意哪幾方面的問題?答案:濺渣過程爐渣成分調(diào)整;合理濺渣操作工藝參數(shù)選擇;控制覆蓋渣層厚度;把握濺渣時(shí)間,及時(shí)倒掉渣子;疏通底部供氣元件;降低濺渣率,減少爐底上漲或底部供氣元件堵塞傾向;開發(fā)快速更換底部供氣元件技術(shù),提高復(fù)吹比例。8副槍裝置有哪些優(yōu)點(diǎn)?答案:功能較多,外裝探頭式的結(jié)構(gòu)可視需要裝上不同功能的探頭,達(dá)到不同功能的探頭,達(dá)到不同的檢測目的;槍體采用水冷結(jié)構(gòu),故而有較長的使用壽命;機(jī)構(gòu)中出于安全目的而采取的措施很多,所以運(yùn)行安全可靠;測量速度快,精度也高,在操作熟練后,含碳量和溫度的雙向命中率可達(dá)90%以上。旋流-靜態(tài)微泡浮選柱增加脈動磁場后的粗選試驗(yàn)結(jié)果如圖9所示??梢?,在脈動磁場作用下,粗選尾礦品位有較大幅度的降低,但是精礦品位不穩(wěn)定。-精礦品位;▽-尾礦品位;-精礦回收率旋流-靜態(tài)微泡浮選柱在粗選尾礦品位降低的同時(shí)保持精礦品位穩(wěn)定,在增加脈動磁場的基礎(chǔ)上又增加了圖7中所示的穩(wěn)流管。同時(shí)增加脈動磁場和穩(wěn)流管后的粗選試驗(yàn)結(jié)果。浮選柱同時(shí)增加脈動磁場和穩(wěn)流管后的粗選試驗(yàn)結(jié)果可以看到,旋流-靜態(tài)微泡浮選柱增加脈動磁場和穩(wěn)流管后,粗選精礦平均品位達(dá)到67.85%,尾礦平均品位下降到16.45%,精礦平均回收率為79.22%,與浮選機(jī)粗選指標(biāo)相比,尾礦平均品位接近,精礦平均品位提高近4個(gè)百分點(diǎn),且選別指標(biāo)比較穩(wěn)定,結(jié)果令人滿意。