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發(fā)布者:guanghuity  發(fā)布時間:2020-06-12 10:59:18

PBT的工藝特性
  PBT具有明顯的熔點,熔點為225~235℃,是結晶型材料,結晶度可達40%。
  PBT熔體的粘度受溫度的影響不如剪切應力那么大,因此,在注塑中,注射壓力對PBT熔體流動性影響是明顯。
  PBT在熔融狀態(tài)下流動性好,粘度低,僅次于尼龍,在成型易發(fā)生“流延”現(xiàn)象。
  PBT成型制品各向異性。PBT在高溫下遇水易降解。

膨脹型阻燃劑對PBT阻燃性能及力學性能的影響:

對比20 mm/min 50 mm/min PBT /IF 復合材料的拉伸強度曲線( 如圖6) ,50 mm/min 拉伸強度比20 mm/min 時略有提高,這是因為,PBT 材料屬于黏彈性材料,應力松弛與形變速率密切相關。拉伸速率慢時,斷裂伸長率大,拉伸強度低; 拉伸速率快時,斷裂伸長率減小,拉伸強度提高,呈脆性斷裂。

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玻纖增強PBT/ASA合金的性能研究:

試樣制備:將烘干的PBT、ASA等原料與相容劑、阻燃劑以及其他各種助劑在高速混合機充分混合均勻,然后利用雙螺桿擠出機熔融擠出造粒,控制擠出機各段螺桿溫度210230℃,螺桿轉速在300400r/min;制得的粒料在100℃干燥箱中干燥34h,后利用注塑機在240250℃下制備出標準樣條進行各種性能的測試;所有樣條在室溫下放置24h后進行性能測試。性能測試:拉伸性能按ISO52711996測試,測試速率5mm/min;彎曲性能按ISO1782004測試,測試速率2mm/min;Izod缺口沖擊性能按ISO1802000測試;掃描電子顯微鏡(SEM)觀察:將制得的樣條放入液氮中淬斷,對缺口沖擊斷面進行表面噴金,用HITACHIS-4800型掃描電鏡觀察斷面形貌。

PA6PBT合金的制備與性能:

PA6PBT配比和增容劑用量對合金吸水率的影響:表2PA6PBTPA6PBTPOE-g-MAHPOE-g-GMA合金的吸水率。由表2可知,PA6PBT合金吸水率隨著PBT含量的增加而減小,純PA6的吸水率為1.75%,加入40份的PBT可使合金的吸水率降為0.86%,相當于純PA649.1%,這是由于一方面PBT為吸水率很低的極性分子,PBT的加入自然會降低PA6的吸水率,且共混時PBT的極性基團與PA6的極性基團相互作用,導致PA6與極性的水分子結合變得困難,同時熔融共混時在擠出機螺桿強的剪切作用下PBTPA6發(fā)生的酯–酰胺交換反應也能進一步降低PA6的吸水率。由表2也可知,隨著增容劑含量的增加,材料的吸水率呈現(xiàn)變小的趨勢,這可能是由于加入的增容劑POE-g-MAHPOE-g-GMA是疏水分子,同時通過SEM觀察合金斷面形貌,發(fā)現(xiàn)增容劑起到的增容作用能夠將分散相尺寸變小,讓兩相結合更緊密,減小兩相間的空隙,水分子難以進入,使吸水率變小。

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磷系阻燃劑阻燃PBT復合材料的研究進展:

王昊等用含酰胺基的次膦酸金屬鹽阻燃PBT指出,這種次膦酸鹽阻燃劑實現(xiàn)了磷--金屬的協(xié)同效應,質量分數20%含酰胺基的次膦酸金屬鹽(Mg,Al,Zn)可使PBT基體材料的極限指數增加到39.5%,垂直燃燒達到UL94V-0級?經過傅里葉紅外光譜和熱重分析得到,加入含酰胺基的次膦酸鋁能有效提高PBT的起始分解溫度,降低熱分解速率,提高其殘?zhí)柯?span>,其中殘?zhí)恐幸院?磷元素為主,故含酰胺基的次膦酸鋁主要以凝聚相阻燃為主?
PBT歷史
  PBT早是德國科學家P.Schlack于1942年研制而成,之后美國Celanese公司(現(xiàn)為Ticona)進行工業(yè)開發(fā),并以Celanex商品名上市,于1970年以30%玻璃纖增強塑料投放市場,商品名為X-917,后改為CELANEX。1971年Eastman公司推出了有玻璃纖增強璉和不增強的產品,商品名Tenite(PTMT);同年GE公司也開發(fā)出同類產品,有不增強、增強和自熄性的三個品種。隨后世界知名廠商德國BASF、Bayer、美國GE、Ticona,日本Toray、三菱化學,臺灣新光合纖、長春人造樹脂、南亞塑料等公司先后投入生產行列,全球生產廠商共計三十余家。

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DOS通常是由癸二酸和辛醇在濃硫酸的催化下合成的,收率可達到95%;但由于濃硫酸的強氧化性和腐蝕性,導致產品色澤深、質量差,設備易腐蝕,開發(fā)新型催化劑很有必要。筆者采用了硫酸氫鉀代替濃硫酸作催化劑避免了這些缺點,使產品基本無色、質量好;同時利用二甲苯為溶劑和帶水劑脫除生成的水,可使反應在2h內即可完成,產率達到98.5%;催化劑在反應后只需經過過濾即能與產品分離,并且不經任何處理即可重復循環(huán)使用,降低了生產成本。

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