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電動(dòng)閥體 閥門鑄件的缺陷和分析
發(fā)布者:jnbaitong  發(fā)布時(shí)間:2020-04-30 11:05:12

    提高砂型強(qiáng)度;提高鐵液初始澆注溫度,適當(dāng)提高鐵液碳當(dāng)量。選擇碳鋼、普通灰鑄鐵或球墨鑄鐵回爐料作原料;減少鐵液自身含氣量,防止砂芯吸潮和底板產(chǎn)生變形;以及固定好砂芯,改進(jìn)濾網(wǎng)結(jié)構(gòu),提高擋渣效果是保證閥門鑄件質(zhì)量和提高其生產(chǎn)效率的有效途徑。

    市場年需求量很大。但由于生產(chǎn)原料漲價(jià),閥門鑄件是鑄件中的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。使生產(chǎn)成本大幅提高;生產(chǎn)效率相對其他鑄件來說較低及廢品率較高等因素,嚴(yán)重影響了閥門鑄件的產(chǎn)出。某廠 2005 年生產(chǎn)閥門鑄件 2000  t 綜合廢品近 170t 廢品率 8 %以上。通過對該廠閥門鑄件產(chǎn)生缺陷的情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,找出了主要的致廢原因,并對其進(jìn)行系列改善,取得了良好效果,確保了閥門鑄件生產(chǎn)的合格率,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

    1. 改進(jìn)前閥門鑄件廢品情況統(tǒng)計(jì)

    某廠生產(chǎn)閥門鑄件 2083.05t 內(nèi)廢率為 3.54 %、外廢率為 4.58 %。造成閥門鑄件廢品的缺陷類型統(tǒng)計(jì)見表 1  2 2005 年。

    造成閥門內(nèi)廢的缺陷相對比較集中,從表 1 可以看出。主要缺陷是砂眼、夾砂、渣孔和氣孔,共產(chǎn)生廢品 60.79t 占內(nèi)廢總量的 82.44 %。

    造成閥門外廢的缺陷相對比較分散。主要缺陷有縮孔、縮松、砂眼、夾砂、渣孔、氣孔和尺寸不良,從表 2 可以看出。共產(chǎn)生廢品 75  46t 占外廢總量的 79.10 %。

    造成閥門廢品的主要原因是縮孔、縮松、渣孔、砂眼、夾砂和氣孔,從表 1 和表 2 綜合來看。合計(jì)致廢 149.04t 占廢品總量的 88.17 %。

    2. 廢品主要缺陷的成因分析

    使砂子溫度很高, 1 熔化設(shè)備對鐵液成分的保障能力較差和混砂設(shè)備的穩(wěn)定性不好。鐵液成分受焦炭、爐型、風(fēng)量、原料狀況等多種因素制約;樹脂砂受溫度、樹脂和酸加入量等因素影響。如砂子經(jīng)常不經(jīng)過再生和冷卻床。嚴(yán)重影響了砂型強(qiáng)度,導(dǎo)致鑄件脹砂嚴(yán)重,增加了鑄件產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷傾向。

    型腔中的散砂和澆注過程中鐵液的沖擊直接導(dǎo)致砂眼和夾砂缺陷。

    澆注時(shí)鐵液中的固態(tài)和液態(tài)渣隨鐵液一起進(jìn)入型腔形成渣孔。 3 鐵液在熔化設(shè)備中總會(huì)有渣生成。

    鐵液中的氮含量隨著溫度的升高而增加, 4 生產(chǎn)過程中。隨著碳當(dāng)量的提高而降低,當(dāng)?shù)蜌湓谝黄饡r(shí),便容易形成氣孔,這是氣孔的主要來源。

    造型前放置不平而變形, 5 模底板剛性較差。導(dǎo)致砂型分型面不平,合型時(shí)上下型分型面處間隙較大,造成分型面處尺寸、形狀不良。

    支腳處上下壁厚不均的主要原因。 6 2.2m 閥體支腳處砂芯在澆注過程中向下漂移。

    3. 改進(jìn)措施

    主要從以下幾個(gè)方面采取了改進(jìn)措施: 根據(jù)閥門鑄件缺陷的成因。

    利用石墨化膨脹增強(qiáng)材質(zhì)的自補(bǔ)縮能力。 1 適當(dāng)提高鐵液碳當(dāng)量。

    提高砂型強(qiáng)度, 2 舂箱時(shí)保證型砂的緊實(shí)度。促進(jìn)鑄件自補(bǔ)縮能力。

    并對型腔內(nèi)進(jìn)行仔細(xì)檢查。 3 合型前將型腔內(nèi)的散砂吹干凈。

    其澆口杯和出氣孔要蓋嚴(yán)實(shí), 4 現(xiàn)場澆注后遺留下未澆注的閥體砂型。防止散砂進(jìn)入。

    降低鐵液產(chǎn)生二次氧化渣的傾向;閥門鑄件盡量安排在開爐后初期澆注, 5 澆注前將鐵液表面的固態(tài)渣清干凈;提高鐵液初始澆注溫度。減少包襯在多次使用后產(chǎn)生大量的稀薄渣;針對 610mm 24in F 體閥門,對于橫澆道搭接處,結(jié)合澆注時(shí)的其他參數(shù),進(jìn)出口處均安置過濾網(wǎng),并將多片搭接式纖維過濾網(wǎng)改進(jìn)為單片式,以提高澆注系統(tǒng)的擋渣效果。

    減少鐵液自身含氣量;將下芯前的砂芯全部架空刷涂料且限期存放, 6 原料盡量使用碳鋼、普通灰鑄鐵或球墨鑄鐵回爐料;降低鐵液中的合金元素如 Cr Mn 等含量。以防砂芯吸潮;陰雨天或濕度較大的季節(jié),下芯前好用噴燈將型腔、砂芯表面烘烤一遍,以減少砂型發(fā)氣量;采用高溫澆注小閥門,以利于鐵液自身排氣和減少鑄渣產(chǎn)生。

    要求在固定混砂機(jī)前的同一個(gè)底板上舂上、下型, 7 澆注 1067mm 42in F 體閥門時(shí)。且底板上不得有任何雜物;不允許在別的地放,以減少變差來源;禁止將砂型和模底板一起吊運(yùn),防止底板產(chǎn)生變形。

    支腳砂芯的芯頭上放適量的樹脂砂, 8 澆注 2.2n 閥體時(shí)。并盡快合型。

    4. 改進(jìn)后閥門鑄件廢品情況統(tǒng)計(jì)分析

    對閥門鑄件的廢品情況缺陷類型統(tǒng)計(jì)見表 3 內(nèi)廢 ) 和表 4 外廢 ) 全年共生產(chǎn)閥門 2413.78t 內(nèi)廢率為 1.15 %、外廢率為 1.73 %,采取上述改進(jìn)措施后。綜合廢品率為 2.88 %。

    5. 結(jié)語

    閥門鑄件改進(jìn)前與改進(jìn)后產(chǎn)生的廢品率相比,從以上統(tǒng)計(jì)可以看出。內(nèi)廢率下降了 2.39 個(gè)百分點(diǎn),外廢率下降了 2.85 個(gè)百分點(diǎn),綜合廢品率下降了 5.24 個(gè)百分點(diǎn),效果顯著。采取改進(jìn)措施后,閥門生產(chǎn)降廢共節(jié)約成本 56.92 萬元,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

     

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