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數(shù)控機床的故障分析
發(fā)布者:yflwzj  發(fā)布時間:2012-02-20 23:37:41

  目前,數(shù)控機床的應用越來越廣泛,其加工柔性好,精度高,生產(chǎn)效率高,具有很多的優(yōu)點。但由于技術(shù)越來越先進、復雜,對維修人員的素質(zhì)要求很高,要求他們具有較深的專業(yè)知識和豐富的維修經(jīng)驗,在數(shù)控機床出現(xiàn)故障才能及時排除。我公司有幾十臺數(shù)控設(shè)備,數(shù)控系統(tǒng)有多種類型,幾年來這些設(shè)備出現(xiàn)一些故障,通過對這些故障的分析和處理,我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)驗。下面結(jié)合一些典型的實例,對數(shù)控機床的故障進行系統(tǒng)分析,以供參考。

  一、NC系統(tǒng)故障

  1.硬件故障

  有時由于NC系統(tǒng)出現(xiàn)硬件的損壞,使機床停機。對于這類故障的診斷,首先必須了解該數(shù)控系統(tǒng)的工作原理及各線路板的功能,然后根據(jù)故障現(xiàn)象進行分析,在有條件的情況下利用交換法準確定位故障點。

  例一、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床,其PLC采用S5─130W/B,一次發(fā)生故障,通過NC系統(tǒng)PC功能輸入的R參數(shù),在加工中不起作用,不能更改加工程序中R參數(shù)的數(shù)值。通過對NC系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,我們認為PLC的主板有問題,與另一臺機床的主板對換后,進一步確定為PLC主板的問題。經(jīng)專業(yè)廠家維修,故障被排除。

  例二、另一臺機床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3數(shù)控系統(tǒng),其加工程序程序號輸入不進去,自動加工無法進行。經(jīng)確認為NC系統(tǒng)存儲器板出現(xiàn)問題,維修后,故障消除。

  例三、一臺采用德國HEIDENHAIN公司TNC 155的數(shù)控銑床,一次發(fā)生故障,工作時系統(tǒng)經(jīng)常死機,停電時經(jīng)常丟失機床參數(shù)和程序。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)主板彎曲變形,經(jīng)校直固定后,系統(tǒng)恢復正常,再也沒有出現(xiàn)類似故障。

  2.軟故障

  數(shù)控機床有些故障是由于NC系統(tǒng)機床參數(shù)引起的,有時因設(shè)置不當,有時因意外使參數(shù)發(fā)生變化或混亂,這類故障只要調(diào)整好參數(shù),就會自然消失。還有些故障由于偶然原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),這類故障有時必須采取強行啟動的方法恢復系統(tǒng)的使用。

  例一、一臺采用日本發(fā)那科公司FANUC-OT系統(tǒng)的數(shù)控車床,每次開機都發(fā)生死機現(xiàn)象,任何正常操作都不起作用。后采取強制復位的方法,將系統(tǒng)內(nèi)存全部清除后,系統(tǒng)恢復正常,重新輸入機床參數(shù)后,機床正常使用。這個故障就是由于機床參數(shù)混亂造成的。

  例二、一臺專用數(shù)控銑床,NC系統(tǒng)采用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3,在批量加工中NC系統(tǒng)顯示2號報警“LIMIT SWITCH”,這種故障是因為Y軸行程超出軟件設(shè)定的極限值,檢查程序數(shù)值并無變化,經(jīng)仔細觀察故障現(xiàn)象,當出現(xiàn)故障時,CRT上顯示的Y軸坐標確定達到軟件極限,仔細研究發(fā)現(xiàn)是補償值輸入變大引起的,適當調(diào)整軟件限位設(shè)置后,故障被排除。這個故障就是軟件限位設(shè)置不當造成的。

  例三、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床,一次出現(xiàn)問題,每次開機系統(tǒng)都進入AUTOMATIC狀態(tài),不能進行任何操作,系統(tǒng)出現(xiàn)死機狀態(tài)。經(jīng)強制啟動后,系統(tǒng)恢復正常工作。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài)。

  3.因其它原因引起的NC系統(tǒng)故障有時因供電電源出現(xiàn)問題或緩沖電池失效也會引起系統(tǒng)故障。例一、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床,一次出現(xiàn)故障,NC系統(tǒng)加上電后,CRT不顯示,檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)上“COUPLING MODULE”板上左邊的發(fā)光二極管閃亮,指示故障。對PLC進行熱啟動后,系統(tǒng)正常工作。但過幾天后,這個故障又出現(xiàn)了,經(jīng)對發(fā)光二極管閃動頻率的分析,確定為電池故障,更換電池后,故障消除。

  例二、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床,有時在自動加工過程中,系統(tǒng)突然掉電,測量其24V直流供電電源,發(fā)現(xiàn)只有22V左右,電網(wǎng)電壓向下波動時,引起這個電壓降低,導致NC系統(tǒng)采取保護措施,自動斷電。經(jīng)確認為整流變壓器匝間短路,造成容量不夠。更換新的整流變壓器后,故障排除。

  例三、另一臺也是采用西門子SINUMIK 810的數(shù)控機床,出現(xiàn)這樣的故障,當系統(tǒng)加上電源后,系統(tǒng)開始自檢,當自檢完畢進入基本畫面時,系統(tǒng)掉電。經(jīng)分析和檢查,發(fā)現(xiàn)X軸抱閘線圈對地短路。系統(tǒng)自檢后,伺服條件準備好,抱閘通電釋放。抱閘線圈采用24V電源供電,由于線圈對地短路,致使24V電壓瞬間下降,NC系統(tǒng)采取保護措施自動斷電。

  二、伺服系統(tǒng)的故障

  由于數(shù)控系統(tǒng)的控制核心是對機床的進給部分進行數(shù)字控制,而進給是由伺服單元控制伺服電機,帶動滾珠絲杠來實現(xiàn)的,由旋轉(zhuǎn)編碼器做位置反饋元件,形成半閉環(huán)的位置控制系統(tǒng)。所以伺服系統(tǒng)在數(shù)控機床上起的作用相當重要。伺服系統(tǒng)的故障一般都是由伺服控制單元、伺服電機、測速電機、編碼器等出現(xiàn)問題引起的。下面介紹幾例:

  例一、伺服電機損壞

  一臺采用SINUMERIK 810/T的數(shù)控車床,一次刀塔出現(xiàn)故障,轉(zhuǎn)動不到位,刀塔轉(zhuǎn)動時,出現(xiàn)6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”,根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進行分析,刀塔轉(zhuǎn)動是由伺服電機驅(qū)動的,電機一啟動,伺服單元就產(chǎn)生過載報警,切斷伺服電源,并反饋給NC系統(tǒng),顯示6016報警。檢查機械部分,更換伺服單元都沒有解決問題。更換伺服電機后,故障被排除。

  例二、一臺采用直流伺服系統(tǒng)的美國數(shù)控磨床,E軸運動時產(chǎn)生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報警,觀察故障發(fā)生過程,在啟動E軸時,E軸開始運動,CRT上顯示的E軸數(shù)值變化,當數(shù)值變到14時,突然跳變到471,為此我們認為反饋部分存在問題,更換位置反饋板,故障消除。

  例三、另一臺數(shù)控磨床,E軸修整器失控,E軸能回參考點,但自動修整或半自動時,運動速度極快,直到撞到極限開關(guān)。觀察發(fā)生故障的過程,發(fā)現(xiàn)撞極限開關(guān)時,其顯示的坐標值遠小于實際值,肯定是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。后仔細研究發(fā)現(xiàn),E軸修整器是由Z軸帶動運動的,一般回參考點時,E軸都在Z軸的一側(cè),而修整時,E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗,將E軸修整器移到Z軸中間,然后回參考點,這時回參點也出現(xiàn)失控現(xiàn)象;為此我們斷定可能由于E軸修整器經(jīng)常往復運動,導致E軸反饋電纜折斷,而接觸不良。校線證實了我們的判斷,找到斷點,焊接并采取防折措施,使機床恢復工作。[$page]

  三、外部故障

  由于現(xiàn)代的數(shù)控系統(tǒng)可靠性越來越高,故障率越來越低,很少發(fā)生故障。大部分故障都是非系統(tǒng)故障,是由外部原因引起的。

  1.現(xiàn)代的數(shù)控設(shè)備都是機電一體化的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)比較復雜,保護措施完善,自動化程度非常高。有些故障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作、調(diào)整、處理不當引起的。這類故障在設(shè)備使用初期發(fā)生的頻率較高,這時操作人員和維護人員對設(shè)備都不特別熟悉。

  例一、一臺數(shù)控銑床,在剛投入使用的時候,旋轉(zhuǎn)工作臺經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)的問題,經(jīng)過對機床工作原理和加工過程進行分析,發(fā)現(xiàn)這個問題與分度裝置有關(guān),只有分度裝置在起始位置時,工作臺才能旋轉(zhuǎn)。

  例二、另一臺數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故,按急停按鈕后,換上新刀,但工作臺不旋轉(zhuǎn),通過PLC梯圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,計算機認為換刀過程沒有結(jié)束,不能進行其它操作,按正確程序重新?lián)Q刀后,機床恢復正常。

  例三、有幾臺數(shù)控機床,在剛投入使用的時候,有時出現(xiàn)意外情況,操作人員按急停按鈕后,將系統(tǒng)斷電重新啟動,這時機床不回參考點,必須經(jīng)過一番調(diào)整,有時得手工將軸盤到非干涉區(qū)。后來吸取教訓,按急停按鈕后,將操作方式變?yōu)槭謩樱砷_急停按鈕,把機床恢復到正常位置,這時再操作或斷電,就不會出現(xiàn)問題。

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